浅谈某医药企业RTO排放超标之峰值超标问题
背景
近日,我们接到一位客户的电话“喂,是合肥义禾吗?你们能不能安排技术人员到我们现场来看看?我们RTO在运行中老是存在超标现象!”在通过与该客户一顿沟通后,我们才知道,原来该客户现有的RTO系统是两年前建设的,但从建设投用以来,总是存在阶段性超标现象,而且呈明显波峰现象,但是超标的时间很短暂,仅有两三秒钟,峰值数据确可达200mg/m³以上。对此,该客户不仅是与该项目的施工单位进行沟通、整改,而且还找了不少RTO制造商进行交流,也进行了不少检查和调整,检查提升阀密封性、调整燃烧室温度、调整提升阀切换周期时间、增加进气布风装置等,最终还是没能够解决此问题,把业主折腾的是不胜其烦呐。
众所周知,合肥义禾不仅仅是新建项目的专业承包商,在维护维保项目上,我们也有自己的心得,在接到商务的通知后,我们及时组织人员进行讨论,也让业主把整个RTO系统的工艺流程发了过来,最终将问题的方向定到了提升阀区域,因为RTO在运行的过程中,和周期性产生关联的就只有提升阀的切换了,将我们分析的一些原因形成文件发往业主后,业主表示不少原因是他们试验过的,但有一条是他们之前没考虑过的方向,可以来现场沟通一下。在接到商务的调度后,背上书包,出发!
来到业主现场与使用人员、负责人员进行交流后,使用6周期阀门切换流程时,明显波峰现象存在于偶数周期即2、4、6周期,6周期阀门切换优点详见往期文章《提升阀在RTO系统中的优化设计》。
同时结合现场的实际工况;RTO前风机风量为30000m³/h,风压5000Pa,RTO后风机风量为45000m³/h,风压2000Pa,RTO为三室设计,处理风量45000m³/h,反吹扫风机的风量为4500m³/h,风压3000Pa,反吹扫管路上有手动阀门控制流量,目前开度为60%。
在正常运行时,为保证前端废气能被送入RTO本体中,RTO前风机频率基本稳定在45Hz运行,RTO进口压力可达1900Pa以上,但RTO后风机全压较低,仅有2000Pa,造成RTO本体呈现正压现象,在运行过程中也能观察到此现象即RTO出口压力为正压100Pa以上,蓄热室温度也仅有400多度。
分析原因如下:
因炉膛内部存在正压,而反吹扫风机的风量为4500m³/h,风压3000Pa,导致反吹扫风机在进行吹扫阶段,无法将上个周期内的残留气体进行彻底性吹扫,无法将残留废气鼓入燃烧室进行处理。
故在阀门切换过程中,尤其室吹扫阶段切换到排气阶段时,存在部分未被处理的残留废气从排气阀直接排出至烟囱,导致阶段性超标现象的出现,且存在此现象跟阀门切换周期相关,故存在明显波峰现象。
针对以上分析出的问题原因,提出调整方案如下:
1、调整反吹扫管路上手动阀门,将开度逐级调整,同时检测一整个大周期的排放数据进行参考,如排放数据峰值低于之前,即表示在吹扫阶段时,未处理的废气量减少。
2、但当阀门已经打开时,排放数据峰值仍不能满足环保排放要求,不能一味地增加反吹扫风机风量及全压,则建议更换RTO后风机,将后风机全压调大,同时结合工况计算排气风量,使RTO炉膛内呈现微负压,保证反吹扫风能够将未处理废气鼓入燃烧室进行处理,消除波峰现象。
3、同时RTO为负压设计时,废气流通更为顺畅,蓄热室温度也会升高,提高RTO的处理效率,还能够保证出现意外问题时,废气不外泄,安全性更有保障。
由于涉及设备调整变更,业主不能及时地进行试验,但我们提供的分析思路是让他们觉得比较认可。
不知屏幕前的您是否有更好的思路呢?欢迎在下方留言。